主要闡述了小流量測(cè)控技術(shù)在連續(xù)精餾實(shí)驗(yàn)裝置的回流比控制系統(tǒng)中的應(yīng)用情況,介紹了系統(tǒng)的測(cè)控原理,提出了兩種*回流比控制系統(tǒng)的硬件構(gòu)成,并進(jìn)行了控制效果的比較。
在連續(xù)精餾塔的操作中,回流比是關(guān)系著精餾產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的重要參數(shù)。每當(dāng)塔頂餾出液濃度下降或需要進(jìn)一步提高塔頂餾出液濃度時(shí),通常都以增加回流量的方式使塔頂餾出液濃度得以回升,這種方法早已為化學(xué)工程教學(xué)及科技人員所熟知,并在生產(chǎn)中得到應(yīng)用及驗(yàn)證。隨著化工行業(yè)自動(dòng)化程度的提高,之前人工手動(dòng)改變回流比的控制方案已無(wú)法滿足精細(xì)控制的需求,工廠中出現(xiàn)了回流比自動(dòng)控制系統(tǒng),但實(shí)驗(yàn)室使用的實(shí)驗(yàn)或小試裝置因塔設(shè)備過小,塔頂冷凝液量少( 通常在 20L/h 以下) ,為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,實(shí)驗(yàn)室傳統(tǒng)控制系統(tǒng)常采用特殊的機(jī)械結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)自由改變回流比的目的 。此類開環(huán)控制系統(tǒng)使用時(shí)回流量無(wú)法監(jiān)測(cè),實(shí)驗(yàn)人員操作回流流量不確定,導(dǎo)致精餾過程穩(wěn)定時(shí)間長(zhǎng),控制效能低等問題。鑒于此,我們采用了兩種小流量檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用于連續(xù)精餾的回流比控制中,并通過過程控制器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制回流比,測(cè)定回流量的作用,提高系統(tǒng)控制質(zhì)量。
測(cè)控原理
由于連續(xù)精餾塔常用于分離沸點(diǎn)不同的有機(jī)物,故本文采用水 - 乙醇雙組分體系作為實(shí)驗(yàn)物料。依據(jù)小流量檢測(cè)方法的不同,將回流比控制方法分為直接型和間接型。
塔頂蒸汽經(jīng)冷凝器 E702 冷凝后,進(jìn)入儲(chǔ)罐進(jìn)入中間儲(chǔ)槽V705,泵 P701 將冷凝液從 V705 中回流至精餾塔內(nèi),其余冷凝液則經(jīng)泵 P702 流回產(chǎn)品罐 V702 中。根據(jù)此流程,雖然冷凝液量無(wú)法測(cè)定,但我們可以控制 V705 的液位,使進(jìn)入 V705的液量與流出 V705 的液量相同,從而間接獲得控制輸出,此時(shí),通過控制器使 P701、P702 依照操作者設(shè)定的回流比分配各自流量,并通過液位控制使其流量之和與塔頂冷凝液相同即可實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)。直接型即可直接測(cè)定塔頂冷凝液量。
兩種控制方案均可實(shí)現(xiàn)回流比的自由調(diào)節(jié)及控制,并進(jìn)行上位機(jī)監(jiān)控操作。間接型控制方案采用液位測(cè)量后,可通過靈活調(diào)整中間儲(chǔ)槽的截面積獲得穩(wěn)定液位,檢測(cè)精度達(dá)到 0. 5%,經(jīng)過校正后輸出精度也可達(dá) 1% 以內(nèi),系統(tǒng)雖無(wú)法直接測(cè)量各流量,但可通過計(jì)量泵的信號(hào)反饋獲得回流及產(chǎn)品流量,并由此推斷出冷凝液量。其問題在于使用兩臺(tái)計(jì)量泵后總體價(jià)格偏高,一般學(xué)校無(wú)法承受。直接型方案屬于經(jīng)典比例控制系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔明了,方便教學(xué),雖然檢測(cè)精度較低為 2%,但系統(tǒng)總體價(jià)格約為間接型系統(tǒng)的 80%,有較高的性價(jià)比,適合控制要求不高的高校實(shí)驗(yàn)室教學(xué)使用。
目前間接型方案已應(yīng)用于在南京大學(xué),浙江大學(xué),寧波理工學(xué)院等多個(gè)學(xué)校的精餾實(shí)驗(yàn)裝置中,直接型方案亦在棗莊職業(yè)學(xué)院的精餾實(shí)驗(yàn)裝置中使用,兩種測(cè)控方案均運(yùn)行良好,工作穩(wěn)定可靠,學(xué)校反應(yīng)操作方便,特別與組態(tài)軟件共同使用時(shí),操作界面友好,師生對(duì)操作情況有直觀的了解,教學(xué)效果獲得較快提升,具有廣泛的應(yīng)用前景。
利用差壓變送器控制電袋除塵器濾袋沖刷磨損的分析
電袋除塵器使用時(shí)通常會(huì)配備一套煙氣均流設(shè)施,用來(lái)緩解濾袋的沖刷磨損問題。本文主要圍繞電袋除塵器濾袋沖刷磨損原因及控制等方面展開討論,考慮到除塵器運(yùn)行過程中,均流裝置中的過流通道將覆蓋灰塵,導(dǎo)致除塵器效能低下,并且煙氣進(jìn)入除塵器墻板和濾袋之間,將形成渦流,從而加快了濾袋的磨損速度,對(duì)設(shè)備造成破壞。因此,需要加大對(duì)該問題的研究,保障電袋除塵器的穩(wěn)定運(yùn)行。
隨著環(huán)保意識(shí)逐漸深入人心,火力發(fā)電廠生產(chǎn)過程中要做好環(huán)境治理工作,其中粉塵是造成環(huán)境污染的主要因素,還要加大對(duì)除塵器升級(jí)改造的研究。電袋除塵器是當(dāng)前廣泛應(yīng)用的除塵設(shè)備,具有風(fēng)險(xiǎn)低、技術(shù)成熟等優(yōu)點(diǎn),但是隨著設(shè)備不斷運(yùn)行,容易出現(xiàn)濾袋磨損問題。為了解決此問題,應(yīng)采取增加導(dǎo)流或降低通流進(jìn)風(fēng)側(cè)風(fēng)速等措施,以便達(dá)到延長(zhǎng)濾袋使用壽命的目的。
1 電袋除塵器濾袋沖刷磨損的原因
在對(duì)電袋除塵器濾袋破損原因進(jìn)行分析,本文以某個(gè)火電廠為例,在對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的鍋爐運(yùn)行煙氣排放速度溫度曲線分析可知,該企業(yè)鍋爐在系統(tǒng)負(fù)荷超過290MW 時(shí),其排煙溫度在150- 164℃之間。從有關(guān)文獻(xiàn)可知,PPS 纖維濾袋允許正常使用的非常高溫度為160℃,當(dāng)鍋爐煙氣溫度大于連續(xù)濾袋材料的運(yùn)行溫度時(shí),將造成材料的老化和變形。并且煙氣溫度的升高,影響了材料強(qiáng)度,并且達(dá)到一定溫度后,材料強(qiáng)度損失率隨溫度的升高而成倍增加。因此,我們認(rèn)為煙氣溫度是導(dǎo)致濾袋破損的主要原因之一。具體分析煙氣溫度升高原因時(shí),可發(fā)現(xiàn)主要體現(xiàn)在煤質(zhì)灰分增加和空氣預(yù)熱器排放口煙氣溫度分布不均勻上。相關(guān)數(shù)據(jù)表明,煤質(zhì)灰分的增加會(huì)降低爐膛溫度,這時(shí)需要增加燃料和通風(fēng)量,來(lái)達(dá)到鍋爐運(yùn)行時(shí)的負(fù)荷要求。這一做法下煙氣在通流區(qū)的溫降減少,煙氣溫度隨著升高。另外,煙氣中的臭氧和NOx 排放濃度會(huì)對(duì)除塵器濾袋產(chǎn)生影響。煙氣中的NO 對(duì)濾袋是無(wú)害的,而其中的臭氧和NO2 由于具有侵蝕性,在高溫環(huán)境下會(huì)對(duì)濾袋造成危害。煙氣中的氮氧化物主要來(lái)源于以下方面:一是空氣中的氮?dú)夂腿剂现械牡锉谎趸蒒Ox;二是電除塵過程中,火花放電時(shí)會(huì)將空氣中的氧電離生成臭氧,加快了濾袋的老化變形。除了上述影響因素外,布袋壓差過大同樣會(huì)造成濾袋的損害。濾袋噴吹灰技術(shù)主要利用低壓脈沖,將粉塵排除在外,通過控制布袋壓差在800- 1000Pa。而在電袋除塵器運(yùn)行過程中,可能濾袋壓差過高的問題,對(duì)濾袋正常使用有不利影響。面對(duì)這一問題時(shí),可采取縮短噴吹周期以及增大噴吹壓力等措施。造成濾袋壓差過大的原因如下:一是噴出管出口磨損引起泄露。噴出管不工作時(shí),彎頭處沒有保溫,當(dāng)高溫?zé)煔膺M(jìn)入噴吹通道后,彎頭處出現(xiàn)冷結(jié)露,煙氣凝露附著在彎頭內(nèi)表面,會(huì)腐蝕其表面。并且開始噴吹作業(yè)時(shí),煙氣快速通過彎頭,在沖刷、腐蝕的情況下,脈沖氣流不能有效傳遞到噴嘴處,由此導(dǎo)致布袋壓差的增加。二是差壓變送器色出口堵塞。高溫?zé)煔饬魅肴汗軙r(shí)遇冷結(jié)露,取壓口內(nèi)表面灰塵和酸液接觸,會(huì)增加濾袋壓差。
2 電袋除塵器濾袋沖刷磨損的控制分析
2.1 加裝煙氣均流裝置
在電袋除塵器運(yùn)行過程中,濾袋的迎風(fēng)面區(qū)域容易出現(xiàn)損壞。該區(qū)域面向除塵器煙氣入口,其煙氣流速高于其他區(qū)域,并且進(jìn)氣口的灰塵量大。當(dāng)前較為常見的濾袋沖刷磨損控制方法為在濾袋進(jìn)口和電區(qū)出口間增設(shè)煙氣均流裝置,指在對(duì)煙氣進(jìn)行重新分配,提高其在通流管道中的流通穩(wěn)定性,降低濾袋損壞率。
2.2 設(shè)置煙氣導(dǎo)流裝置
電袋除塵器運(yùn)行過程中,可能出現(xiàn)外側(cè)濾袋損壞的情況。除塵器電區(qū)出口及濾袋進(jìn)口之間安裝的均流設(shè)備,通常為槽形板式和孔板式兩類,整體強(qiáng)度較差,實(shí)際設(shè)計(jì)除塵系統(tǒng)時(shí),不能在均流設(shè)施上增設(shè)清灰裝置。由于粉塵會(huì)受到火花發(fā)電的影響,在流通過程中會(huì)附著管道中,隨著運(yùn)行時(shí)間的積累,粉塵厚度增加并會(huì)對(duì)均流裝置性能產(chǎn)生影響 [1]。尤其在與除塵器入口中心線高度相同的位置處,煙氣流速且阻力增大速率快,由于過流面阻力的不同,促使煙氣主要向除塵器兩側(cè)流通,在阻力頻繁變化下,在局部會(huì)產(chǎn)生渦流,由此導(dǎo)致濾袋出現(xiàn)破損。如果濾袋破損后,不能進(jìn)行及時(shí)處理,則電袋除塵器運(yùn)行中,濾袋破損現(xiàn)象更加嚴(yán)重。從這一渦流產(chǎn)生原理出發(fā),可在煙氣流速快的位置配置煙氣導(dǎo)流裝置,將其設(shè)置在均流裝置前端,能促使部分煙氣直接流到濾袋后部,從而降低了該區(qū)域的煙氣流量,避免造成濾袋的沖刷磨損。并且如果均流裝置內(nèi)出現(xiàn)阻力變化時(shí),可在導(dǎo)流裝置作用下,平衡煙氣的流通量,由此保證煙氣正常排出,控制該區(qū)域的煙氣渦流現(xiàn)象。
2.3 增設(shè)煙氣冷卻器
煙氣溫度是影響濾袋使用功能的主要原因,為了保證電袋除塵器運(yùn)行質(zhì)量,應(yīng)在出口煙道設(shè)置煙氣冷卻器,降低煙氣溫度來(lái)解決濾袋壓差大等問題。如通過加熱器進(jìn)口給水,可起到降低煙氣溫度的作用,創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的除塵器運(yùn)行環(huán)境。冷卻器管組主要采取鰭片管,根據(jù)煙氣流動(dòng)過程中的溫度變化情況,合理設(shè)計(jì)鰭片管的疏密情況,對(duì)于溫度高的區(qū)域,應(yīng)增加鰭片排列密度。通過調(diào)整鰭片管的換熱面積,能很好降低煙道不同位置的煙氣溫差,緩解溫度帶來(lái)的濾袋沖刷磨損問題。
2.4 加強(qiáng)進(jìn)煤管理
在進(jìn)煤管理方面,應(yīng)盡可能選擇低灰高熱量煤種,合理設(shè)定高灰煤種和低灰煤種的摻配比,以免由于煤種內(nèi)灰分較高造成熱量較大。同時(shí)需要定期進(jìn)行磨煤機(jī)的維修管理,尤其對(duì)于彈簧加載磨煤機(jī)來(lái)講,要對(duì)其進(jìn)行加載檢查,保證加載力滿足裝置使用需求。同時(shí)還要把控好磨煤分離器的擋板角度,以便增加煤粉細(xì)度。在上述措施運(yùn)用下,可降低出口煙氣溫度,有利于加大對(duì)除塵器濾袋使用情況的控制,進(jìn)而發(fā)揮電袋除塵器應(yīng)用效能。
3 實(shí)施效果評(píng)價(jià)
采取上述技術(shù)改造措施后,能發(fā)現(xiàn)通過煙氣冷卻器的使用,鍋爐煙氣溫度有明顯降低,并且減小了通道兩側(cè)的煙氣溫差。以上述火力發(fā)電生產(chǎn)為例,改造后的鍋爐煙氣溫度約為127℃,壓差降到5℃左右。另外,進(jìn)行脫銷改造后,除塵器進(jìn)口的煙氣NOx 濃度達(dá)到有效控制,以免由于在氮氧化物作用下引起煙氣溫度過高的問題[2]。而在濾袋壓差過高方面,通過改造除塵器取壓管和噴吹管能有效抑制這一現(xiàn)象,從企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際來(lái)看,在上述改造措施作用下,在除塵器運(yùn)行中還沒有出現(xiàn)濾袋壓差異常的情況。改造后的濾袋使用壽命明顯延長(zhǎng),降低了濾袋維修和更換方面產(chǎn)生的費(fèi)用。
并且均流裝置和導(dǎo)流裝置的運(yùn)用,在除塵器濾袋沖刷磨損問題處理上,有較好應(yīng)用價(jià)值。在實(shí)際運(yùn)用這些改造措施前,應(yīng)考慮風(fēng)量分配的變化特點(diǎn),根據(jù)風(fēng)量分配實(shí)際情況,確定導(dǎo)流裝置的截面積。一般來(lái)講,如果將10%的高溫?zé)煔鈱?dǎo)入到濾袋后端,則將導(dǎo)流通道截面積設(shè)計(jì)為總流通截面積的6.2%。實(shí)際分析技術(shù)改造效果時(shí),可發(fā)現(xiàn)風(fēng)量分配情況滿足預(yù)期要求,煙氣在通道內(nèi)分散均勻,延長(zhǎng)了除塵器濾袋的使用壽命。
4 結(jié)論
綜上所述,為了充分發(fā)揮電袋除塵器運(yùn)用功能,需要對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造,通過重新分配除塵器的袋區(qū)風(fēng)量,確保粉塵在袋區(qū)內(nèi)分布均勻,避免由于風(fēng)速過快在局部出現(xiàn)渦流現(xiàn)象,是解決濾袋沖刷磨損問題的主要措施。隨著電袋除塵器改進(jìn)技術(shù)的發(fā)展,一定程度提高了設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性,不僅加大了對(duì)除塵器運(yùn)行成本的控制,還提高了火電廠生產(chǎn)中的環(huán)境效益,進(jìn)一步促進(jìn)供電企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。